5#機(jī)除氧器為高壓除氧器,采用滑壓運(yùn)行方式,在5#機(jī)運(yùn)行期間,除氧器發(fā)生了若干賜異常振動(dòng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,振動(dòng)通常是在機(jī)組剛停運(yùn),除氧器處保溫狀,凝結(jié)水補(bǔ)水時(shí),凝結(jié)水管路中水擊造成的。
機(jī)組停運(yùn)后,鍋爐依然處于熱狀態(tài),汽包壁溫通常在250°C以上,需反復(fù)換水降溫,這就要求除氧器水箱水溫保持在較高值(一般120°C左右),以減少給水與汽包壁的溫差,減少避免換水時(shí)汽包壁產(chǎn)生打的應(yīng)力沖擊。除氧器水溫120°C左右,內(nèi)部壓力0.1Mpa~0.2Mpa(切斷加熱汽源)。爐上水后,水箱水位下降,必須補(bǔ)水,以維持除氧器水位。由于該除氧器管路設(shè)計(jì)安裝存在缺陷(不合理),故在采用凝結(jié)水補(bǔ)水時(shí),凝結(jié)水管路的振動(dòng)幾乎不可避免。
存在缺陷:凝結(jié)水進(jìn)除氧塔前的逆止門遠(yuǎn)離除氧塔頭約十米距離。在除氧器水位調(diào)節(jié)門全關(guān)后逆止門至除氧塔的十米管路里,全被蒸汽占據(jù)(塔頭入水口位置低于逆止門近一米),當(dāng)開始補(bǔ)水時(shí),常溫的凝結(jié)水通過逆止門,使逆止門后管路內(nèi)蒸汽迅速凝結(jié),引起管路里汽水流速急劇變化,產(chǎn)生水擊,引起整個(gè)管路振動(dòng)。振動(dòng)的大小與逆止門和塔頭的距離及除氧器內(nèi)部壓力大小成正相關(guān)。
整改措施:
1.將凝結(jié)水逆止門移位,使之接近塔頭,盡可能縮短逆止門和塔頭的距離,徹底消除振動(dòng)源。
2.如果上述方案不能實(shí)施,則生產(chǎn)中除氧器的熱態(tài)補(bǔ)水(停機(jī)狀)需改換除鹽水補(bǔ)水。因?yàn)槌}水管路上逆止門接近塔頭,沒有振動(dòng)源。這要求熱井保持低水位,否則熱井水位高時(shí),只能排放造成工質(zhì)損失。
以上是我對(duì)5#機(jī)除氧器振動(dòng)原因的粗淺分析,請(qǐng)大家指正。